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鲁南新力机床有限公司
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液压剪板机调节阀故障分析处理 .
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液压(hydraulic)剪板机调节(adjust)阀(使用材料:铸铁、铸钢、不锈钢等)故障分析处理 1. 当出现了液位控制(control)调节阀失控打不开 液位测量指示已很高,调节器输出也很大,但是调节阀(使用材料:铸铁、铸钢、不锈钢等)还开不了,只好打机械手轮控制。液压冲床由于液压冲床的广泛适用性,利用液压冲床进行加工生产的工艺是多种多样的,因此液压冲床的本体结构形式也是多种多样的。从机架形式看,有立式与卧式。从机架组成方式看,有立柱式、单臂式和框架式,立柱式又可分为四柱、双柱、三柱及多柱式等。从工作缸的数量看,有单缸、双缸及多缸之分。电动剪板机采用抵抗键形式离合器结构和开式齿轮传动,并采用较先进电器(脚踏开关、手动开关)操作,噪音小操作维护方便。采用全钢焊接结构,结构简单,操作简便,造型美观,能耗低。广泛用于冶金、轻工、机械、五金、电机、电器、汽车维修、五金制造及其它金属薄板加工行业。检查阀门定位(Positioning)器(拆去膜头连接管,堵上),揿动喷嘴档板机构(organization),定位器无输出变化,检查节流孔是通畅的,拆开放大器发现放大器膜片破了。更换膜片,调节阀重投入自动(automatic)控制。阀门定位器放大器膜片破,背压室无背压,放大器无输出,故调节阀失控。 2. 当出现了阀门定位(Positioning)器反馈(fǎn kuì)滑杆锈死 液位波动厉害,巡查发现阀门定位器反馈(fǎn kuì)机构滑杆已全锈死不能转动,只好用手轮控制。设法敲出滑杆,打锈并加油后装回,调节(adjust)阀复回正常。阀门定位器反馈机构,随阀的开度大小变化而加进定位器相应的反馈量。滑杆锈死,反馈作用力不能随阀的开度大小而变化,而不能使阀的开度停在调节器输出信号(signal)相应位置(position )上,致使液位波动不已。 3.当出现了 压力(pressure)控制(control)阀不能动作 一次工艺减负荷(load),天然气量减不下来,是天然气压力调节阀门(功能:截止、导流、稳压、分流等)不能动作所致。检查中发现到阀门的输出(Output)信号正常(normal),估计是阀芯(隶属阀体)才结碳(C)卡死,后加大气动信号,再加手轮作用力才关了此阀。待停车拆开阀门检查,不出所料,因该阀平时负荷稳定(解释:稳固安定;没有变动)开关甚少,天然气中所带的碳黑在阀杆和导向套之间的很小间隙中结碳卡死。故以后每年大检修时,均将此阀拆开清洗(Cleaning),以免类似事故。 4. 当出现了阀芯(隶属阀体)断失控 吸收塔液位控制(control)不住,记录曲线波动下降,检查变送器、调节器均无问题(Emerson)。液压剪板机按剪刀的形状分类 剪板机按剪刀的形状分为直刀剪板机和圆盘刀剪板机。 直刀剪板机按构造分为龙门剪板机和喉口剪板机。 圆盘刀剪板机按构造分为圆盘剪板机、滚剪机、多圆盘剪板机和旋转式修边剪板机。数控折弯机其本质是对薄板进行折弯的数控折弯机模具,该模具由支架、工作台和夹紧板组成,通过对线圈通电产生对压板的引力,从而完成对压板与底座之间薄板的夹持。因为采用了电磁力夹持的方法,使得压板按照特定的工件要求进行制作,操作简单,而且可对带侧壁的工件进行加工。打手轮控制时发现手轮压下或提起时均不像平时那么沉重,轻飘飘的,判断是阀芯(隶属阀体)断裂(fracture),被迫停车拆开调节阀处理,是阀芯和阀杆连接处断开。只好更换(replace)阀芯,并将阀芯阀杆连接处堆焊一圈增加(increase)强度,以免类似事故。阀芯断裂是在介质压力下的不平衡力所致。 5 5. 当出现了加盘根多调节(adjust)阀打不开 大检修(Overhaul)后开车时,液氨闪蒸槽液位高,现场检查发现调节阀未打开,急忙打手轮控制(control)使液位正常(normal),仪表工发现是调节阀在检修时,怕漏液氨,盘根加的过多,压得太紧,摩擦大。液压冲床是是冲压设备行业上的第一款全自动、智能化的伺服电液复合压力机,液压冲床采用了自主研发的双死循环伺服系统控制方式,人性化程度高、全程自动化、智能化且功能强大。适当松点盘根压疬让其动作(action)灵活,重投自控。 6. 当出现了流量控制波动 空气(Basin air)压缩机(compressor)防喘振流量(单位:立方米每秒)控制(control)放空阀(Air valve),在开车过程中频繁(frequency)开关,致使流量不稳定。巡查调节器、调节阀均无问题,只是调节阀开度一直很小。当空气流(airflow)量上升之后,调节器输出达1 MPa/cm 2 的信号(signal)到调节阀(气关阀),类似于积分饱和(saturation)现象。当定位(Positioning)器接到一个打开阀的信号后,定位器要经过一段死区才起控制作用,这段死区使调节器输出变小,待调节阀动作(action)时又过头了,这样的反复过程,加之调节阀低端控制线性差,这样阀必然频繁开关,则使流量控制不稳定。而这个解决办法只有建议工艺加大压缩机转速(Rotating speed),来增大放空量,从而使调节阀脱开低端控制。
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